如今利用係統軟件,對離心式通風機葉輪的氣動優化進行設計,優(yōu)化了原葉片的弧線,提高了(le)葉輪的絕(jué)熱效率,進行了三種不同(tóng)的優化方法,並用單變量法比較了解了(le)不(bú)同優(yōu)化(huà)方法的(de)優化效果,因此在進行優化之後,使其絕熱效率有不(bú)同程度的提高(gāo),有效地(dì)削弱(ruò)了流動分離,降(jiàng)低了流動損失,如何對離心式通(tōng)風機葉輪進行優化設計?
通過科學合理的設(shè)計,使其不(bú)同(tóng)程度地改善了流動條件,因此其實踐結果表明,數值氣動優化方法對改(gǎi)善葉片(piàn)氣動性能是有效的,不同優化方法的優化結(jié)果不同,表明參(cān)數化方法和最優操作點的選擇(zé)中,對其優化(huà)結(jié)果有重要影響,並且使離心式通風機的優化設計中,首先,用理論方法對(duì)離心式(shì)通風機進行參數化設計,然後,利用專業軟件進行幾何建(jiàn)模,最後,利用計算流(liú)體力學軟件,對離心式(shì)通風機內(nèi)部流場進行了解。
為了提高風機的效率(lǜ),並且在優化後,離心式通風機內部流場明顯改善,使(shǐ)設備的使用效率提高(gāo),並了(le)解到不同葉型風機的工程實用價值,在確定最佳運動和結構參數(shù)的基礎(chǔ)上,給出了適應(yīng)離心式通風機位置參數變化的具體方案,驗證測試結果表明,該方案滿足清洗性能要求。
由於,對離心式(shì)通風機進行(háng)了解,對原蝸殼外周設計進行了修正,新蝸殼型(xíng)線應用於原風機後,以再次進行數(shù)值模擬實驗,其結果表明其性能有所提高,通過對改造(zào)前後(hòu)蝸殼內氣流的對比,並且了解了影響離心式通風機性能(néng)的內部因素。